电镀线路板废水除镍技术
含镍废水处理难点

目前常规的絮凝沉淀、电化学、离子交换、膜分离等技术,药剂量大、稳定性差、维护复杂,并且处理废水镍含量≤0.3mg/L已非常困难,难以满足新标准镍含量≤0.1mg/L的要求。

桑尼除镍新技术

桑尼环保依托自主研发设计的SAO3-IV型专用臭氧催化剂,采用高效臭氧催化氧化技术+结合现有常规混凝沉淀工艺,对现有电镀处理系统进行改造,显著提高镍去除效果,出水镍含量从现在的0.3-0.8mg/l,降至0.03-0.08mg/L,充分稳定满足《电镀污染排放标准》(21900-2008)表3中镍的排放限值要求,一步满足新标准!

桑尼核心专用破络催化剂

臭氧氧化结合桑尼环保自主研发生产的SAO3专用破络催化剂材料,在适当条件下,快速破解镍络合剂结构,打破镍络合物,将镍完全以游离镍离子形态释放出来,再通过化学沉淀法将游离镍去除,破络效率高达99%以上,出水镍含量能够稳定保持0.1mg/L以下,轻松实现达标排放。


除镍系统运行效果表


原水镍含量(mg/l)

一级絮凝沉淀出水镍含量(mg/l)

臭氧催化氧化+二级絮凝沉淀出水镍含量(mg/l)

镍去除率(%)

472
3.34
0.07
97.9
399
2.66
0.05
98.1
442
2.48
0.03
98.8
481
2.43
0.06
98.3
446
2.62
0.08
97.0
428
2.87
0.04
98.6



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处理工艺:专用破络催化剂(臭氧催化氧化)技术

建设时间:2024年

处理效果:贵州某电器有限公司每天产生电镀废水主要包含酸碱废水、地表冲洗废水、含氰废水、含铬废水、含镍废水、含镉废水等,原工艺主要采用加药沉淀工艺,处理成本高、效果不稳定、出水指标难以达到园区污水厂排水标准。从2024年9月份开始由桑尼环保负责项目改造+运营,在原来处理工艺的基础上,将每股水分别进行预处理,汇集后进入自电解单元,使出水稳定达到《电镀废染物排放标准》GB21900-2008中的表二规定的标准。

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处理效果该电镀园区入园表面处理企业百余家,涉及镀铜、镀镍、镀锌、镀锡、镀银、镀金、镀铬等镀种。废水水量15000/d其中含镍废水水量为1000/d,镍离子含量高达450mg/L原处理工艺“芬顿氧化+树脂吸附”存在工艺流程较长、药剂投加量大、运行成本高、来水水质波动出水稳定性差、达标困难等问题。桑尼环保采用SAO3-IV专用除镍臭氧催化剂(臭氧催化氧化耦合反应)技术,结合现有混凝沉淀工艺,破络效率高(高达到97%以上),组合工艺出水镍含量长期稳定在0.02-0.08mg/l,充分满足《电镀污染排放标准》(21900-2008)表3中镍≤0.1mg/L的排放限值要求。


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处理工艺:专用破络臭氧催化剂(臭氧催化氧化耦合技术)+混凝沉淀工艺

建设时间:2023年

处理效果:原工艺流程为:预处理+混凝沉淀+MBR+两级混凝沉淀后,出水镍含量在0.30.7mg/L,尝试过采用芬顿氧化、电磁催化+臭氧氧化等高级氧化技术均无法实现达标排放的目的。桑尼环保采用SAO3-IV专用除镍臭氧催化剂(臭氧催化氧化耦合反应)技术,结合现有混凝沉淀工艺,对现有生化处理后出水进行深度处理,出水镍含量可降至0.020.05mg/L,充分满足《电镀污染排放标准》(21900-2008)3中镍的排放限值要求,同时COD去除率达到70.0%以上。


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2022年4月份采用桑尼环保的催化自电解处理工艺后,出水水质稳定,总镍≤0.05mg/L,满足第一类污染物重金属执行GB/21900-2008《电镀污染物排放标准》中表2标准及第二类污染物CODcr、氨氮等满足天津市污水综合排放标准DB12/356-2018间接排放三级标准。

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公司优势
达标排放·成熟工艺·专业技术
工业废水处理材料
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prod2i.png三十多年专业从事高难度废水治理的高科技环保企业;已为数十个行业、近千家企业提供废水处理服务,排放稳定达标

prod2i.png工厂占地实际为10000㎡,率先通过ISO质量体系认证、工业废水处理三级资质、知识产权管理体系认证

管家试售后服务让您全程无忧
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prod2i.png提供免费的技术咨询 / 免费水质分析检测化验

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专注高难度工业废水处理
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prod2i.png拥有专业施工团队,标准化流程和守则,确保按质保期交付

拥有多位高素质高水准技术人才
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prod2i.png拥有独立中心实验室,三十多年专注环保新材料及污水处理新工艺的研究、应用

prod2i.png拥有18人的技术研发团队,开发出多项国际国内新材料和新工艺,现已获得16+项发明专利、12+项实用新型专利、 9项高薪科技产品和铁碳科技成果证书

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